問: 我司生產新能源(yuán)汽車(chē)用鋁合(hé)金散熱器時,真空釺焊(hàn)後常出現局部氣孔,影響密封性。如何優(yōu)化工藝參數(shù)減少氣(qì)孔?
答:氣孔問題多由材料清潔度、釺料流動性與工藝參數匹配不當導(dǎo)致。結合鈞成實業實際(jì)案例,建議分步驟(zhòu)優化:
前處理階段
采用超聲波(bō)清洗+堿性(xìng)脫脂工藝(yì)(推薦配比:Na₂CO₃ 5%+NaOH 3%,60℃浸泡10分鍾),確保去(qù)除鋁合金(jīn)表麵氧化膜和油脂。
烘幹後4小時內進入(rù)釺焊工序(xù),避免二次氧(yǎng)化。
釺焊參數調整
階(jiē)梯式(shì)升溫:在450-500℃區(qū)間保持(chí)15分鍾(鋁合金共晶點附近),使釺料充分預擴散。
真空度控製:釺焊階段需維持≤5×10⁻³Pa,但升溫階(jiē)段可適當放寬至1×10⁻²Pa,利於揮發物排出。
釺料選擇
推薦使用Al-Si-Mg係釺料(如BAISI-7),Mg含量控製在1.5-2.5%可增強氧化膜(mó)破碎(suì)能力。
釺料箔片厚度建議0.1-0.15mm,過厚易導致流(liú)動不均勻。
鈞成實業案例:某型號散熱器采用上述工藝後,氣孔率從8%降至0.5%以下,氦檢漏合格率提升至99.2%。
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